脱硫系统更换脱硫催化剂应用情况总结

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我公司老系统常压脱硫采用的是湿式氧化栲胶法脱硫,承担着年生产12万吨合成氨和6万吨甲醇两系统的半、水煤气脱硫任务,气量m3/h,两脱硫液共同循环使用。

1、半水煤气和水煤气工艺流程

造气洗气塔1#2#脱硫塔1#2#气柜电除尘

合成压缩

2、脱硫液工艺流程

1#2#脱硫塔1#2#液封1#2#富液槽再生泵1#2#3#再生槽贫液槽脱硫泵1#2#脱硫塔

3、年脱硫系统存在的问题及解决过程

(1)由于市场煤种的变化,煤气中挥发分和有机硫含量持续偏高,最高mg/m3,后工序反应十分强烈,尤其是甲醇系统,多次出现切机减量现象,严重时一天切机减量数次,根本无法满负荷生产。

(2)脱硫塔阻力偏高且呈上涨趋势,合成氨脱硫塔大修后阻力由原来的mmH2O柱上涨为mmH2O塔内积硫已严重影响到了煤气的顺利通行。

(3)经研究我们选用了东北师范大学的“”脱硫催化剂,刚开始我们每天按3kg的量补加,再生槽内硫泡沫和硫回收系统效果十分明显,硫颗粒和比重增大,高位槽加温时间缩短且硫颗粒沉淀速度加快,硫回收率升高,一周后塔内阻力升高,无奈之下停止了投用。

(4)经验总结

使用方法不对,“”脱硫剂由于质量好,溶泻能力强,在塔内已有阻力时投放量不能过大,否则后果将不堪设想,应循序渐进,让其置换,待塔内积硫缓慢减少时,逐渐增大投放量,(可以参照硫回收率明显增高,甚至达到℅以上)最终实现饱和。

4、年脱硫系统存在的问题及解决过程

(1)悬浮硫高

悬浮硫高后影响脱硫效率和再生,一直是本工序难以解决的问题,不论如何调整工艺条件,总是不能很好地控制在指标内,因塔阻升高每年不管是大、小修都需清塔,浪费了大量的人力、物力和财力。

(2)硫回收率低

受煤种变化的影响,硫泡沫不能正常析出,硫回收率波动大,仅在70℅左右徘徊,硫磺质量差,废渣、废液多,每次熔硫时间长,职工劳动强度大且浪费蒸汽。

(3)熔硫后产生的残液不能回收

我们工序采取的是间接式熔硫,所产生的残液一直是很难解决的问题,若直接补入系统马上会出现硫泡沫发虚,不但影响内部工艺的正常运行,而且给公司环保的达标造成影响,在回收前我们也反复采取了许多措施,例如:利用活性碳过滤、利用空气氧化等,但始终效果不够理想,若外排硫化物和COD超标,给公司带来巨大的环保压力。

(4)根据这些脱硫工艺不正常情况,我们又选用了“”脱硫催化剂。

我们首先根据煤气量、入口硫化氢含量、脱硫液总体积等工艺情况,计算出投放量,最后得出结果每天投入1-2kg,让脱硫液慢慢置换,最终实现饱和的办法。自投用该催化剂以来系统明显发生变化,解决了许多疑难问题,具体表现在:

(1)解决了脱硫塔填料堵塞问题

投放“”脱硫剂以来,溶液中悬浮硫降低以后一直比较稳定,解决了脱硫塔堵塔问题,避免了因本工序出现问题后的停车,不但为公司节约了大量的人力、物力和财力,而且为公司减轻了环保压力,同时为系统的长周期高负荷生产奠定了坚实的基础。

(2)降低了化工原材料消耗

为了使脱硫液更加稳定,我们的脱硫液是由少量栲胶脱硫剂、五氧化二钒、“”脱硫剂,以纯碱为吸收剂,配制成的混合液体。在东北师大“”脱硫催化剂的作用下,各种原料消耗都有大幅度的下降,为公司降低了理想的生产成本。

脱硫剂使用前后工艺对比图

单位:kg/tNH3

(3)残液回收

由于“”脱硫剂具有胶性小、活性好、氧化能力强等特点,在投用后不久,我们开始回收残液,但在回收不完时系统发生变化,后经分析是受温度的影响,为此,我们建了一个氧化降温池,让残液充分氧化降温,直至残液颜色变的与溶液差不多时,回收至脱硫液系统效果较理想,至今未外排,不但节约了化工原材料,最大程度地解决了环保问题。

“”脱硫催化剂使用前后对比.

5、结语

任何一种产品的问世,都有它的特点和用途,人们怎样选择和使用它,这是关键。“”脱硫剂具有溶泻硫、降低消耗、氧化能力强等优点。经过近几年的使用解决了众多疑难问题,效果较好、是成功的。但抑制副反应能力是需要下步探索解决的问题。



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